Atualizando a ETAR para padrões quase-classe IV: aplicação e otimização do processo BIOLAK

Dec 29, 2025

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Aplicação do processo BIOLAK na atualização de uma estação de tratamento de águas residuais para padrões quase-classe IV

 

Introduzido na China no início do século XXI, o processo BIOLAK ganhou ampla aplicação no tratamento de águas residuais municipais devido à sua estrutura simples e aos baixos custos de investimento. Nos últimos anos, com o rigor dos padrões de descarga e o aumento da automação, a maioria das plantas BIOLAK existentes enfrentam atualizações. Aprimoramentos como adição de transportadores suspensos, modernização de tanques e redefinição de zonas funcionais são implementados para melhorar a remoção de nitrogênio e fósforo. Embora as plantas recém-construídas adotem predominantemente processos de A²/O e valas de oxidação, há poucos relatórios sobre o desempenho real do BIOLAK, especialmente sob rigorosos padrões de emissão. O processo BIOLAK utiliza cadeias de aeração oscilantes para criar zonas anóxicas e aeróbicas temporais, funcionando essencialmente como um processo A/O de vários-estágios. Por meio da otimização operacional, a qualidade do efluente pode atender de forma estável ao padrão de águas superficiais quase{7}classe IV.

 


 

1 Histórico do projeto

 

Uma estação de tratamento de águas residuais na província de Hebei utiliza o processo BIOLAK como tecnologia principal. A afluência varia de 18.000 a 22.000 m³/d, com média de 19.000 m³/d, tratando principalmente esgoto doméstico urbano e uma pequena quantidade de águas residuais de processamento agrícola. As qualidades do afluente e do efluente projetadas são mostradas emTabela 1. O padrão de descarga original era o padrão Grau A do *"Padrão de Descarga de Poluentes para Estações de Tratamento de Águas Residuais Municipais" (GB 18918-2002)*. Após uma atualização que incluiu o particionamento de uma zona anaeróbica para melhorar a desnitrificação e a desfosforização, a planta agora está em conformidade com os principais limites da área de controle dos *"Padrões de Descarga de Poluentes de Água para a Bacia do Rio Daqing" (DB13/2795-2018)*. Com exceção do nitrogênio total, todos os outros indicadores atendem aos padrões de Classe IV especificados em *"Padrões de Qualidade Ambiental para Águas Superficiais" (GB 3838-2002)*. O fluxo do processo é mostrado emFigura 1.

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A planta utiliza hipoclorito de sódio para desinfecção. O lodo é desidratado por placa de alta-pressão e filtração de estrutura até um teor de umidade abaixo de 60% antes de ser transportado para co-processamento em fornos de cimento.

 

A contribuição de cada unidade de tratamento para a remoção de poluentes foi calculada com base no balanço de massa, com métodos específicos referenciados na literatura.

 


 

2 Medidas de Otimização de Controle Operacional

 

Várias medidas de otimização foram implementadas durante a operação para melhorar a estabilidade do efluente e obter economia de energia e custos.

 

2.1 Controle Aprimorado de Oxigênio Dissolvido (DO)

Os projetos de modernização do BIOLAK existentes geralmente observam seu zoneamento fraco como uma variante de A/O de vários-estágios, levando a uma baixa eficiência de desnitrificação. Neste projeto, embora garantindo a conformidade com o nitrogênio amoniacal do efluente, o OD máximo no final da zona de aeração foi mantido em 0,5–1,0 mg/L, inferior aos requisitos convencionais de controle de OD.

 

2.2 Maior monitoramento de dados de processo

Para orientar o controle de OD e a dosagem externa da fonte de carbono, o nitrogênio nitrato e o nitrogênio amoniacal foram monitorados no final da zona anaeróbica e no tanque BIOLAK para determinar as faixas de controle ideais. Durante a operação, a dosagem da fonte externa de carbono foi reduzida ou interrompida quando o nitrogênio nitrato no final da zona anaeróbica foi<2 mg/L, and increased when it was ≥2 mg/L. Similarly, blower output was reduced to lower DO to 0.5 mg/L when ammonia nitrogen at the end of the BIOLAK tank was ≤0.5 mg/L, and increased to raise DO to 1.0 mg/L when it was ≥0.5 mg/L. Adjustments to carbon source dosage and blower frequency were made every 8–16 hours, with each adjustment ranging from 5% to 15%.

 

2.3 Definição de metas de controle interno de efluentes

Para garantir um cumprimento estável, foram estabelecidas metas de controlo interno entre 30% e 80% dos limites de descarga, com base na dificuldade de controlar cada poluente. Exceder esses limites internos acionou ajustes imediatos nos parâmetros do processo para retornar as concentrações de efluentes a uma faixa aceitável. As metas anuais de controle interno para DQO, nitrogênio amoniacal, nitrogênio total e fósforo total foram 15 mg/L, 0,5 mg/L, 12 mg/L e 0,12 mg/L, respectivamente.

 

2.4 Manutenção da Concentração Adequada de Lodo

O desperdício de lodo foi ajustado com base na vazão, carga e estação do ano. O tempo de retenção do lodo (SRT) foi mantido entre 15 e 25 dias, e a concentração de sólidos suspensos no licor misto (MLSS) entre 2.500 e 4.500 mg/L. Especificamente, a MLSS foi controlada em 2.500–3.500 mg/L no verão e no outono, com uma carga de lodo de cerca de 0,06 kgDQO/(kgMLSS·d), e em 3.500–4.500 mg/L no inverno e na primavera, com uma carga de lodo de cerca de 0,04 kgDQO/(kgMLSS·d).

 

2.5 Ajustando a Operação de Unidades de Tratamento Avançado

As baixas temperaturas no inverno afetaram a floculação e a sedimentação. A retrolavagem inoportuna de filtros do tipo V-pode levar ao aumento de sólidos suspensos no efluente e DQO. Portanto, durante a operação de inverno, a frequência de retrolavagem foi aumentada com base no desempenho da coagulação, e a descarga de lodo do tanque de coagulação-sedimentação foi intensificada para reduzir a concentração de sólidos em suspensão no efluente.

 


 

3 Desempenho do tratamento

 

A DQO influente anual variou de 109 a 248 mg/L, com média de 176 mg/L. A DQO do efluente variou de 9,5 a 20,1 mg/L, com média de 12,1 mg/L. Quando a DQO do efluente excedeu a meta de controle interno (15 mg/L), a frequência de retrolavagem do filtro foi aumentada para reduzir os sólidos suspensos. Recomenda-se atualizar o tanque de{10}}sedimentação de coagulação para um tanque de sedimentação-de coagulação magnética ou de alta densidade-para melhor eficiência de coagulação.

 

O nitrogênio amoniacal influente anual variou de 17,8 a 54,9 mg/L, com média de 31,9 mg/L. O nitrogênio amoniacal efluente variou de 0,12 a 1,30 mg/L, com média de 0,5 mg/L. Quando excedeu a meta de controle interno, a aeração foi ajustada de acordo com as medidas de otimização. A qualidade do efluente atendeu de forma estável aos principais limites da área de controle do *DB13/2795-2018* ao longo do ano.

 

Devido à baixa concentração da fonte afluente de carbono, o foco foi na otimização das condições do processo para melhorar a remoção de nitrogênio e fósforo, visando economia de energia e custos.

 

3.1 Otimização do Controle de OD e Remoção Total de Nitrogênio

O nitrogênio total (TN) influente anual variou de 20,3 a 55,6 mg/L (verFigura 2), com média de 42,1 mg/L. O TN do efluente variou de 2,5 a 14,2 mg/L, com média de 8,8 mg/L, dentro da meta do controle interno (12 mg/L). A taxa média de remoção de NT foi de 79,1%. Com uma taxa de reciclagem de lodo de 90% (sem reciclagem interna de licor misto), a eficiência teórica de desnitrificação foi de 47,4%, indicando que a desnitrificação também ocorreu em outras zonas de processo além do seletor anaeróbico. Mudanças no nitrogênio ao longo do trem de tratamento em um ciclo típico são mostradas emFigura 3.

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Em um ciclo típico, o TN afluente foi de 42,0 mg/L, com a soma de amônia e nitrogênio nitrato sendo de 35,2 mg/L. Após o seletor anaeróbio, o TN foi de 16,7 mg/L, resultando em uma taxa de remoção de 43,5% via balanço de massa, consistente com o valor teórico. O tanque BIOLAK contribuiu com uma remoção de TN de 24,0%. O TN do efluente foi ainda mais reduzido no tanque de sedimentação secundário, contribuindo com uma remoção adicional de 11,3%, principalmente devido ao seu longo tempo de retenção hidráulica (8,6 horas), permitindo a desnitrificação-de origem endógena. As demais unidades contribuíram com remoção de 1,9%. O TN final do efluente foi de 8,1 mg/L, com taxa de remoção total de 80,7%.

 

A experiência operacional mostra que o controle de OD é crucial para a remoção de TN no processo BIOLAK. Em processos convencionais, o DO é normalmente medido no final da zona aeróbica em uma estrutura de canal onde o DO é relativamente uniforme em toda a seção-transversal. No entanto, no tanque BIOLAK, a extremidade da zona de aeração tem quase 70 metros de largura, com o OD aumentando da borda da encosta para o centro, diferindo em 0,5–1,0 mg/L. Portanto, a localização das sondas de OD requer atenção cuidadosa.

 

Ao controlar rigorosamente o OD máximo no final da zona de aeração BIOLAK, foi efetivamente garantido um ambiente anóxico necessário para a desnitrificação. A nitrificação e desnitrificação simultânea (SND) utilizando fontes endógenas de carbono foi alcançada, resultando na remoção eficaz de TN.

 

3.2 Remoção Total de Fósforo e Otimização Operacional

O fósforo total (PT) influente anual variou de 1,47 a 4,80 mg/L (verFigura 4), com média de 2,99 mg/L. O TP do efluente variou de 0,04 a 0,17 mg/L. A dosagem do agente de remoção de fósforo foi ajustada com base na meta do controle interno (0,12 mg/L). A concentração média de TP no efluente foi de 0,07 mg/L, atendendo de forma estável ao padrão de descarga, com uma taxa média de remoção de TP de 98,3%.

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Mudanças no fosfato ao longo do trem de tratamento em um ciclo típico são mostradas emFigura 5.

 

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O fosfato influente foi de 2,70 mg/L, e o fosfato de lodo de retorno foi de 0,58 mg/L, fazendo com que o fosfato teórico que entra no seletor anaeróbico seja de 1,70 mg/L. Após a liberação anaeróbica de fósforo por organismos acumuladores de polifosfato (PAOs), a concentração de fosfato atingiu 3,2 mg/L. A relação de concentração de fosfato (máxima na zona anaeróbia/afluente) foi de 1,9, indicando liberação significativa. A principal razão foi a desnitrificação eficaz sob condições de baixo OD, resultando em baixa concentração de nitrato no lodo de retorno à zona anaeróbica, mantendo um bom ambiente anaeróbio (ORP geralmente abaixo de -200 mV) e promovendo a liberação de fósforo.

 

Após a zona de aeração BIOLAK, ocorreu uma absorção substancial de fósforo, reduzindo a concentração de fosfato no final para 0,3 mg/L, alcançando uma eficiência biológica de remoção de fósforo de 88,9%. Após os tanques de sedimentação e estabilização, a concentração de fosfato aumentou para 0,64 mg/L. A análise sugere que isso se deveu ao longo HRT no tanque de sedimentação e ao OD estritamente controlado no tanque BIOLAK, criando uma condição anaeróbica no tanque de sedimentação e causando liberação secundária de fósforo. Após dosagem química na unidade de coagulação, o fosfato efluente foi reduzido para 0,06 mg/L. Portanto, considerando os custos econômicos e a complexidade operacional, sacrificar alguma eficiência biológica de remoção de fósforo para aumentar a desnitrificação é uma estratégia de otimização viável para plantas similares.

 


 

4 Custos Operacionais

 

Os custos operacionais diretos incluem eletricidade, produtos químicos e eliminação de lodo. Com base nas estatísticas anuais, o consumo específico de energia foi de 0,66 kWh/m³. Com um preço de eletricidade de 0,65 CNY/kWh (com base em uma combinação de tarifas de pico/fora de pico), o custo da eletricidade foi de 0,429 CNY/m³. Este consumo é superior de acordo com a “Norma de Avaliação da Qualidade Operacional das Estações de Tratamento de Águas Residuais Municipais”, principalmente devido à eficiência ligeiramente inferior de utilização de oxigénio do sistema de arejamento. Os custos de produtos químicos, incluindo acetato de sódio, agente de remoção de fósforo, PAM, hipoclorito de sódio e produtos químicos para desidratação, totalizaram 0,151 CNY/m³. O uso e os custos específicos são mostrados emTabela 2.

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O lodo tem origem principalmente em fontes biológicas e químicas (tanque de coagulação). A filtração de placa e estrutura de alta-pressão é usada com cal e cloreto férrico como agentes condicionantes. A dosagem de cal é de cerca de 25% do peso do lodo seco. A torta desidratada tem um teor de umidade de 60%. A produção diária de lodo desidratado é de cerca de 9 toneladas, com rendimento específico de lodo seco de cerca de 0,15%. O transporte de lodo custa 250 CNY/ton, resultando em um custo de descarte de lodo de cerca de 0,118 CNY/m³. Portanto, o custo direto total de produção é de 0,698 CNY/m³.

 


 

 

5 conclusões

 

① Uma estação de tratamento de águas residuais na província de Hebei, usando o processo BIOLAK para tratar águas residuais municipais, operou continuamente durante um ano com a qualidade do efluente atendendo de forma estável aos principais limites da área de controle do *DB13/2795-2018* (padrão de águas superficiais Quasi-Class IV).

② Como uma variante do processo de A/O de vários-estágios, controlar o OD máximo no final da zona de aeração BIOLAK em 0,5–1,0 mg/L resultou em uma taxa de remoção de TN de 24,0% na zona BIOLAK e 11,3% no tanque de sedimentação. Isso alcançou a nitrificação-desnitrificação e a desnitrificação da fonte de carbono endógena simultâneas, demonstrando capacidade significativa de remoção de nitrogênio.

③ O custo operacional direto do processo BIOLAK foi de 0,698 CNY/m³. Medidas de otimização operacional, incluindo monitoramento de dados de processo e definição de metas razoáveis ​​de controle interno, podem fornecer referências para otimizar a operação e alcançar economias de energia/custos em estações de tratamento de águas residuais semelhantes.